针对煤气加压风机轴承座漏油问题,应安装负压装置进行改造,消除轴承座漏油。负压抽油装置将油吸入送风机进口风道。虽然解决了润滑油漏油污染送风机轴承座和地面的问题,但油被抽入送风机,润滑油积聚在送风机外壳中,造成送风机叶轮污染,润滑油使用增加,补油更频繁。通过改进迷宫密封、安装排气帽、安装外壳毡密封等措施,虽然取得了一定的效果,但并没有从根本上解决漏油问题。
经过长时间的观察,可以发现轴承座上的加油孔盖拧下后,轴承座内有强大的气流流出,气流压力较大。当轴承座内的润滑油随强气流飞出时,当油壶(无漏斗)向轴承座加油时,油被气流吹成倒抛物线飞出。分析认为:正常情况下,轴承高速旋转,空气从壳体与轴套外部的缝隙吹入轴承室。由于轴承座端盖和迷宫密封的阻碍,腔体为微正压。强压气流的产生是由于送风机内的高压空气通过轴套与叶轮、轴与轴承内圈之间的间隙进入轴承座造成的。
轴套对轴承内圈和风扇叶轮起轴向定位作用,轴套与轴之间的间隙相匹配。长时间运行后,轴套松动,轴套上的攻丝用定位螺钉固定。短时间内效果很好,但运行不到一个月后,轴套仍会松动。分析认为,要解决松动问题,必须对配合间隙有牢固的填充物。要解决漏油问题,必须消除送风机向轴承座的通风问题,然后提出用高压注胶向轴套与轴之间的间隙注胶,解决轴套松动通风问题;轴套外圈和导流圈改变风向,消除轴承漏油。
煤气加压风机电气回路的维护:
1.检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。
2.手动启动检查指示灯和电压,电流表工作是否正常,风机各部件是否有异声,三相电流值是否平衡。
3.全面检查各遥控点控制箱内部件是否正常。
4.连续三次开关,检查各点遥控是否正确可靠。
5.试运行两小时,观察电机轴承温度,电机温度升高是否正常。确保风扇正常运行。风扇应每半年定期维护,并记录情况,以确保离心风扇的良好运行。